1.龍門刨工作臺直流調(diào)速系統(tǒng)的改造:改造后的龍門刨工作臺直流調(diào)速系統(tǒng)采用的是英國歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調(diào)速器。歐陸(Eurotherm)是具有當(dāng)代水平的全微機化工業(yè)直流電機調(diào)速驅(qū)動器,輸出電流范圍在15A~5000A,全系列產(chǎn)品還具有控制、監(jiān)控、保護和串行通訊的功能。歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調(diào)速器分兩象限和四象限兩種配置,單象限驅(qū)動器能實現(xiàn)正向運行,四象限驅(qū)動器則是可逆的,這兩種配置的驅(qū)動器均能實現(xiàn)對電機速度和轉(zhuǎn)矩的控制,四象限驅(qū)動器也可以對正反向逆行控制。歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX系列直流調(diào)速器還有一系列可供擁護隨意設(shè)定的參數(shù),此參數(shù)數(shù)據(jù)有些來自外部,如速度給定、轉(zhuǎn)矩給定、速度反饋以及電機的各種特性參數(shù)等,同時配備I/O 接口,可以方便的與外部設(shè)備結(jié)合,以滿足各種調(diào)速的需要,用歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調(diào)速器中的180A 和一臺50kW 的直流電機,來取代直流發(fā)電機組和交磁擴大機,從而實現(xiàn)了工作臺的無級調(diào)速、自動加減速、以及自動換向等動作。
2.用PLC 實現(xiàn)龍門刨床的其他動作的電器自動控制。本改造采用 FX2N-80MR PLC完成龍門刨床自動進給刀、抬刀、橫梁升降、橫梁夾緊放松、刀架快速移動以及工作臺的加速、換向等各種動作的正常運轉(zhuǎn)。
3.采用圓光柵編碼器完成工作臺的行程設(shè)定。在支流電機的軸上安裝有圓光柵編碼器,通過編碼器A 相、B 相脈沖計數(shù)與PLC 內(nèi)的計數(shù)器和歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX 系列直流調(diào)速器的I/O 接口完成工作臺的前進、后退、加減速、換向,以實現(xiàn)工作臺自動往復(fù)的行程設(shè)定,從而取消了工作臺過去的加減速開關(guān)、換向開關(guān),同時也減少了故障。
4.改造后的全數(shù)字龍門刨控制系統(tǒng)的特點:1)。該數(shù)字直流傳動裝置能耗低,效率高,其效率可0.99以上,而直流發(fā)電機組只有0.7左右。2)。調(diào)速性能高。這種全數(shù)字直流調(diào)速裝置是一種高傳動張制,以其自身的優(yōu)點使整個主傳動控制系統(tǒng)的、調(diào)速范圍、快速性能有了很大的,從而了加工能力及其加工質(zhì)量。3)。結(jié)構(gòu)簡單,性高。與交磁擴大機組相比,全數(shù)字可逆直流調(diào)速裝置可減少60Kw直流發(fā)電機一臺,70kW交流電動機一臺,交磁放大機一套,同時大大減少了占地面積,并使控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、體積縮??;而且能量性轉(zhuǎn)換,使能耗降低,效率大大。用的可編程控制器取代繁雜的交直流繼電器控制系統(tǒng),使元件減少,連線減少,大大了系統(tǒng)的性,同時維護也十分方便。4)。裝機水平高,具有完善的保護功能。系統(tǒng)具有良好的保護和監(jiān)控功能,PLC 有自身的輸入/輸出監(jiān)控指示燈,而全數(shù)字直流調(diào)速裝置則更有良好的保護監(jiān)控功能,且具有故障存儲記憶,自適應(yīng)參數(shù)優(yōu)化等多種功能。5)。免維護,改造后,系統(tǒng)中的全數(shù)字直流調(diào)速裝置和可編程控制器不需要維護,了系統(tǒng)的作業(yè)效率,減少運行成本6)。改造后,由于取掉了交流機組,因而可無噪音運行。
四、使用效率:
由歐陸(Eurotherm)ER-PL/ER-PLX系列直流調(diào)速器和PLC相互配合進行改造后的龍們刨床控制系統(tǒng)速為5rpm,為1500rpm,從起步到全速8秒時間,從全速到換向?qū)嵭袃纱螠p速,可在12秒時間內(nèi)完成,且換向平穩(wěn)無沖擊,不會發(fā)生振蕩、爬行、起位等現(xiàn)象,同時可恒轉(zhuǎn)矩切削,因而大大加工精及效率。通過懸掛按鈕完完成系統(tǒng)的啟動、停止、自動手動。工件加工長度范圍由懸掛按鈕站完成行程設(shè)置,并通過PLC 的記憶功能來保存,電氣柜上有各種報警指示,幾乎可以實現(xiàn)無故障、免維護運行。