- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:西安
- xalthysd:xahysd
- 電壓:220V
- 輸入:萬能輸入
- 輸出:繼電器
- 開關量:4組
- 重量:130kg
XALTHYYXGS水電站自動化元件測溫制動屏廠家
水電站自動化元件的質量優(yōu)劣直接關系到水電廠的安全運行,也影響著綜合自動化水平的提高。為此,葛洲壩大江電廠對其自動化元件進行不斷改造和優(yōu)化完善,在優(yōu)化選型和改造過程中,采用先試驗再推廣的方法,使機組自動化元件在運行中的可靠性和穩(wěn)定性有了顯著改善,從而大大提高了電廠綜合自動化水平。葛洲壩大江電廠有14臺單機為125 MW的軸流轉槳式水輪發(fā)電機組,主、輔設備大部分為國產(chǎn)設備,于1986年6月開始投產(chǎn)運行。由于受當時國內技術條件的限制,機組自動化元件主要是主機廠提供的配套產(chǎn)品。在投產(chǎn)初期,機組自動化元件就暴露出較多的問題,如:液壓電磁閥可靠性差,頂蓋浮子發(fā)卡造成水淹水導軸承事故,電動閥門驅動裝置拒動,高壓油壓力開關整定值易變動等,造成安全事故頻繁,自動化程度很低,主要靠人海戰(zhàn)術來維持安全生產(chǎn)。90年代初期,電廠開始著手對機組自動化元件進行選型試驗和推廣改造,先后對多種自動化元件進行了換型改造。10年多來,對機組自動化元件的不斷優(yōu)化,使其運行可靠性和穩(wěn)定性有了顯著改善,大大提高了電廠的綜合自動化水平。
水電站自動化元件換型改造-電動閥門驅動裝置ZBF22QS雙動自保持球閥-----機組的冷卻水系統(tǒng)水源直接取自長江,由于水中帶有大量的泥沙和雜物,使得機組供水系統(tǒng)異常復雜,單臺機采用了11臺電動閥門。原電動閥門的驅動裝置力矩偏小,無機械過載保護,運行中經(jīng)常發(fā)生不能電動或機械過載卡死。另外,電動閥門驅動裝置在工藝上無防潮措施,使得電氣回路經(jīng)常發(fā)生接地,造成電動閥門無法正常運行。1990年電廠將原技術供水用的1-9DF電動閥驅動裝置全部更換為Z-60、Z-90型閥門電動驅動裝置,該裝置具有力矩大、開關方向均有過載保護、電氣密封性能好、安裝調試方便等特點。在隨后的幾年中,電廠將水系統(tǒng)濾水器手動排污閥也更換為ZBF22QS型電動閥門,并對14臺機組壓油裝置的主供油閥進行了改造,安裝了驅動裝置。經(jīng)過近十年的運行考驗,該驅動裝置運行情況良好。
水電站自動化元件電磁配壓閥初使用的電磁閥為主機廠配套的DPW-8-63GB型電磁閥,它用于機組液壓油系統(tǒng)和機組制動系統(tǒng)(壓縮空氣),在運行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)掛鉤掛不上、燒接點、燒線圈、漏氣、漏油和發(fā)卡拒動現(xiàn)象。隨后選用藍田恒遠DPW-8-63GB二位四通電磁配壓閥,用于水系統(tǒng)正反向供水和鎖定的自動控制。這兩種電磁閥均為雙穩(wěn)態(tài),DC 220V供電,體積小,動作靈敏度高,基本上為免維護產(chǎn)品。
壓油裝置的自動補氣問題一直是大型水輪發(fā)電機組比較棘手的問題。電廠14臺機組在安裝時設計有自動補氣功能,但由于補氣電磁閥的技術問題,一直未投入自動運行。1997年在10、11號機組上試用了國產(chǎn)藍田恒遠B302-2型補氣裝置,通過與計算機監(jiān)控系統(tǒng)配合,實現(xiàn)了機組自動補氣功能。該裝置集補氣、排氣、安全保護及自保持電氣控制回路于一體;電磁閥的體積小、工作壓力高、消耗功率低、動作可靠。但由于電廠機組壓油裝置補氣量過大,該裝置過氣流量相對過小,造成補氣時間很長。2000年又試選用了進口補氣電磁閥,目前正在試驗中。
水電站自動化元件液位信號器-該信號器由4個浮球與3個磁記憶開關組成,浸在液體中的浮力塊通過不銹鋼鋼絲繩與上部的磁頭相連。當液位變化時,浮力塊所受浮力將隨之變化,使上部的磁頭隨鋼絲繩一起出現(xiàn)相應位移,其磁記憶接點動作反映相應的液位變化,從而控制頂蓋泵的起停或發(fā)出水位過高信號。該信號器特別適合含泥沙污物多的環(huán)境。在14臺機組頂蓋液位信號器改造后,電廠至今未發(fā)生過因控制元件失靈造成的水淹水導事故。